为人为的因素实施不下去。
至于精益生产的其它内容,钟成是采用了“拿来主义”,有用的则用,没用的就甩开。
把精益生产的内容融入到共工制造系统中,使共工系统的功能更加强大、更加全面。
到了3月底,机床总装车间5条装配线完成了共工系统的“移植”工作,精益生产方式也被钟成编写进了共工系统的实施规则中,在机床总装车间率先实施了。
整个车间,无论是生产过程、现场清洁状况,还是员工的精神面貌都是焕然一新。
李经理感慨不已,他们机床厂看起来已经有现代化工厂的样子了,这才配得上生产的世界最先进的机床。
当然,让他最满意的是机床总装车间的产量提升了33%,人员还减少了40%,投入的资金不到300百万。
但新的问题又来了,机床总装车间的产量大幅提升了,其它总成、部件车间的产量又跟不上了。
工业生产本来就是一个链条,一环扣一环。
李经理又找上了专项小组,催着他们加快实施进度,争取两个月完成整个机床厂的共工制造系统改造工程。
他允诺说,项目完成之后,他批假批经费,让专项小组的所有人出去旅游七天。
新马泰!
是不可能的,省内景点任选。
时间多了?
多选几个景点。
但他的诺言注定兑现不了了。
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